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含油污水中硫化物的處理技術(shù)
發(fā)布人員: 新聞來(lái)源:環(huán)保水處理 發(fā)布日期:2022-10-26 0:00:00

摘要:含油污水中的S2-穿透力強(qiáng),易使管壁穿孔,破壞管線系統(tǒng),干擾正常生產(chǎn)。介紹了油田污水中硫化物的處理方法,如加氯法、中和法、曝氣法、氧化法、沉淀法。選用氧化法與沉淀法對(duì)雙河站含硫污水進(jìn)行了除硫?qū)嶒?yàn),在實(shí)驗(yàn)中加入了自制的氧化型藥劑Y-1、Y-2 及沉淀型藥劑F-1、F-2。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,采用氧化法時(shí),用Y-1 處理劑的效果更好,除硫率均達(dá)到93%以上;而采用沉淀法時(shí),用F-1 與F-2 處理劑的效果相當(dāng)。當(dāng)加藥量達(dá)到最大時(shí),除硫率全部達(dá)到99%以上。

 

關(guān)鍵詞:含油污水 硫化物處理 氧化法 沉淀法 藥劑

 

0 引 言

 

在我國(guó)現(xiàn)階段的油氣田開(kāi)采工藝中,大多采用注水開(kāi)采方式。在油田污水中,S、S2-、SO42-是硫的主要存在方式[1,2],S、SO42-都能在SRB 硫的鹽的作用下還原成S2-。水中的S2-由于其外電子云容易變形,因而穿透力強(qiáng),對(duì)鋼鐵具有更強(qiáng)的腐蝕性,最終使管壁穿孔,干擾正常生產(chǎn)。其腐蝕的產(chǎn)物為不溶于水的黑色膠狀FeS 懸浮物,導(dǎo)致懸浮物增加;同時(shí)FeS 又是一種乳化劑,使煉油難度增加,在地下將堵塞地層,降低水驅(qū)效果。另外還可使井眼堵塞,使洗井和酸化次數(shù)增加。因此如何處理含油污水中硫化物等雜質(zhì)日益得到重視,國(guó)家和油田均對(duì)污水中有害硫化物有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。本文主要介紹了油田污水中硫化物的處理方法及南陽(yáng)油田雙河站含硫污水的處理實(shí)例。

 

1 處理技術(shù)[3~6]

 

1.1 加氯法

 

當(dāng)廢水中含有較高濃度的硫化物時(shí),采用加氯法可有效去除油田污水中的硫化物。處理流程:把含硫廢水泵入處理池,然后往池中投加綠礬和石灰,綠礬、石灰、廢水三者充分混合,將含硫廢水pH 值調(diào)節(jié)到8~9 之間,綠礬與廢水中的硫化物互相作用,生成硫化亞鐵,逐漸沉降到處理池底部,使廢水中含硫量降低。

 

1.2 中和法

 

當(dāng)油田廢水中含硫量較少時(shí),多用中和法去除廢水中的硫,采用此法處理含硫低的污水既經(jīng)濟(jì)又高效,處理流程是:先把堿性含硫廢水泵入處理池內(nèi),同時(shí)將煙道氣通過(guò)洗刷裝置除酚處理后,吹入處理池的廢水中,用煙道氣中和硫化物,結(jié)果廢水的pH 值降至6.4~6.8,98%的硫化物被除去,廢水得以凈化。

 

1.3 曝氣法

 

曝氣法就是使廢水與空氣保持良好接觸,用空氣氧化硫化物以達(dá)到降硫的目的。目前,應(yīng)用曝氣法處理含硫廢水有一個(gè)先決條件:廢水中必須含有相當(dāng)數(shù)量的錳鹽才有好的凈化效果。其處理操作如下:首先把錳鹽(或硫鹽)投加到含硫廢水中攪拌充分混合后,進(jìn)行自然或機(jī)械曝氣,達(dá)到去除硫化物的目的。

 

1.4 氧化法

 

將低價(jià)硫氧化或?qū)⒏邇r(jià)硫還原來(lái)達(dá)到去除硫化物的目的。廢水中硫化氫濃度不高,大約為1~2 mg/L時(shí),用臭氧氧化最經(jīng)濟(jì),過(guò)氧化氫和次氯酸鈉、二氧化氯也是很好的代替物,去除1 mg/L 的硫化氫需投臭氧1 mg/L,次氯酸鈉8 mg/L,過(guò)氧化氫(50%濃度)20 mg/L。

 

1.5 沉淀法

 

含硫廢水中硫化物主要以二價(jià)硫存在時(shí),用沉淀法可達(dá)到很好的去除效果。沉淀藥劑主要有三價(jià)鐵鹽或銅鹽(如氯化鐵、氯化銅),當(dāng)廢水的pH 值過(guò)低時(shí)(pH 低于6.0)要適當(dāng)加一定量的石灰,氫氧化鈉,來(lái)調(diào)節(jié)廢水的pH 值。由于Fe2S3 在水中溶解度非常低,往水中加入微量的Fe3+或Cu2+,二價(jià)硫就會(huì)迅速與Fe3+、Cu2+結(jié)合,生成沉淀,從而達(dá)到除硫目的。

 

2 應(yīng)用實(shí)例

 

2.1 雙河污水站污水處理現(xiàn)狀

 

雙河油田屬于低滲透油田,對(duì)注水水質(zhì)要求較高。處理方法為常規(guī)的“二段式”處理流程,即三相分離器脫出的含油污水在加入凈水劑和反相破乳劑后,經(jīng)過(guò)兩個(gè)沉降罐除去部分油和固體懸浮物(SS),然后經(jīng)過(guò)二級(jí)過(guò)濾進(jìn)入注水系統(tǒng),部分配水間還安裝了精細(xì)過(guò)濾器,以確保水質(zhì)。

 

采用該處理工藝后沒(méi)有使水質(zhì)達(dá)標(biāo),油、S2-、SS 等主要指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo),嚴(yán)重影響了水驅(qū)開(kāi)發(fā)效果。表1 為原工藝的處理效果。


2.2 改進(jìn)后的處理方法


雙河聯(lián)合站污水中含硫一直很高(40~50 mg/L),污水處理后仍居高不下(在30~40 mg/L 之間),這給油田的生產(chǎn)帶來(lái)安全隱患。通過(guò)分析雙河站的水質(zhì),發(fā)現(xiàn)雙河站污水含硫多以二價(jià)硫存在。為此,選用氧化法與沉淀法對(duì)雙河站含硫污水進(jìn)行除硫?qū)嶒?yàn),在實(shí)驗(yàn)中加入了自制的氧化型藥劑Y-1、Y-2 及沉淀型藥劑F-1、F-2,結(jié)果見(jiàn)表2,表3。

 

由表2、表3 可知,氧化法去除雙河站污水硫,氧化型藥劑Y-1 與Y-2 均可達(dá)到油田污水處理標(biāo)準(zhǔn)(S2-<10 mg/L),且處理后水質(zhì)較原工藝水質(zhì)均有提高。但比較兩者Y-1 去除效果更好,去除效果(加量為10 mg/L)達(dá)93.99%,且除硫后水質(zhì)也有很大提高,而Y-2 除硫效果相對(duì)較差,只有89.45%。

 

沉淀法處理雙河站含硫污水也可取得較好的效果,且兩種藥劑F-1、F-2 去除效果相當(dāng),其效果可達(dá)90%以上,處理后水質(zhì)也較原工藝處理后有較大提高。

 

3 結(jié) 論

 

◆ 通過(guò)上述實(shí)驗(yàn),處理雙河站含硫污水可采用氧化法與沉淀法,采用氧化法時(shí)用Y-1 處理效果好,而采用沉淀法用F-1 與F-2 兩者效果相當(dāng)。污水中硫化物的處理,也可采用這兩種方法。

◆ 如前所述,處理含硫污水有氧化法、沉淀法、中和法等方法,可根據(jù)污水的水質(zhì)以及處理后水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)選用適當(dāng)?shù)某蚍椒ā?/span>